【实例解答】浮筒液位计典型故障问题
在高温、高压、腐蚀性液体,浮筒液位计可以稳定测量液位,广泛应用于炼化、石油、化工、医药、食品等各行业。但浮筒液位计在运行过程中,也可能出现故障,而典型故障主要体现在液位显示方面。
1、没有液位显示或显示液位下限
排污时,只有少量的冷凝水流出,判断为浮筒堵塞。
处理方法:将外浮筒拆下发现,浮筒几乎被污物杂质塞满。清洗、校准,恢复正常。
2、液位显示上限
污物卡在浮筒100%处,造成浮筒输出电流上限。
处理方法:先要排污,若显示回零,则未卡,若仍为100%,则浮筒被卡。尤其注意易结晶、易堵塞的介质液位,先要检测是否存在堵塞问题。停表、清理浮筒内污物,开表、液位显示正常。
3、液位显示偏高
液位标定无改观。浮筒液位计扭力管的刚性可能发生变化。
处理方法:重新标定。标定干耦合点的目的就是使扭力管工作在正常范围。
4、浮筒液位计显示数值不变
处理方法:到现场排污检查发现正侧取样管有堵塞现象。继续排污,一直到正压侧通畅,仪表显示恢复。
5、浮筒液位计液位显示偏低
玻璃液位计指示为80%,而仪表仅显示60%,随后检查变送器电路正常,拆下浮筒液位计,校准,发现浮筒被腐蚀泄漏导致进水。
处理方法:更换浮筒液位计,重新校准,液位显示及控制恢复。
6、新安装浮筒液位计,随液位升高,输出电流变小。
一般浮筒内漏会出现此故障,若排除质量问题,考虑是否出现内漏。经检查发现输出信号设置错误。
处理方法:修改输出信号,仪表输出电流与液位变化一致。建议新安装更换后,检查一遍设置。
7、液位显示无变化。
汽油分液罐的液位显示在25%无变化。
处理方法:判断可能是罐底污物过多,清理后,运行一周又出现该故障。再次排污,仍显示25%;用水校准无变化,通浮筒显示会变化。用水反复冲洗、调校,仪表恢复。
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